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Conversión de 2C a
3C y digitalización.
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| TRIX 22755 Mak G 1206 "RAG
Bahn-Hafen" |
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4 Febrero 2006 |
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Märklin y Trix comparten
muchos modelos, ya sean originales de una marca u otra. Si analizamos
máquinas similares, vemos que los componentes característicos de cada
sistema son fácilmente intercambiables. Por ello, en principio, la
conversión de un de estos modelos Trix 2C al sistema 3C no debería presentar
ninguna dificultad. En este caso, a causa de diferencias en el cableado
del conector NEM y del poco espacio disponible, y mas tarde al
comportamiento rebelde del decoder, la tarea resultó mas
complicada de lo esperado. Resueltos estos problemas, el trabajo se
concluyó con éxito.
1. El modelo TRIX.
De la locomotora diesel
MaK G 1206 existen bastantes modelos en ambos catálogos, aunque con
libreas diferentes en muchos casos. Para aumentar mi colección de
material de la empresa RAG Bahn-Hafen, al no estar disponible esta versión
en Märklin, conseguí este modelo de Trix, 2C evidentemente, sin
digitalizar y con conector NEM. Equipa un motor cilíndrico Maxon A-Max con
dos volantes de inercia y transmisión al los bogies por tornillos sin
fin y engranajes. Es un modelo todo metal con un acabado perfecto y buen
rodaje. Las luces son por led's SMD amarillos y rojos.
Ya al abrir la locomotora
se anuncia uno de los problemas que se presentaron mas tarde; el espacio
libre entre la carcasa y el chasis es nulo, asomando incluso la tapa del
conector NEM por la cabina. El único espacio libre en el chasis está entre la placa
de circuitos y la transmisión del bogie trasero, ahí iría el decoder. En
la carcasa, en los laterales de la cabina, parece haber un lugar
reservado a este, pero aún así se verían los cables desde fuera.
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2. Materiales.
- Lógicamente una locomotora
Trix cod. 22755, 2C analógico.
- Decoders: En principio un
ESU LokPilot 2, y posteriormente un Märklin procedente del
kit de altas prestaciones 60760.
- Patín Märklin, repuesto
cod. 209217.
- Equipo de medida y
diagnóstico: Polímetro (a mi me gusta el mío analógico),
fuente de alimentación 12 V. C.C., Control Unit 6021, vía de
prueba.
- Herramientas: Soldador 15
W, punta lo mas fina posible; alicates, de corte y
pelacables; destornilladores; pinzas finas de buena calidad,
lupa (o buenas gafas) para comprobar las soldaduras
conflictivas.
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3.
Instalación del patín.
En primer lugar
retiré la pieza con los contactos a las
ruedas de uno de los bogies, que es equivalente en
cuanto a su diseño, al patín de Märklin.
En la foto se pueden ambas piezas. Para sacar este
elemento es conveniente retirar previamente la carcasa del bogie de
plástico, lo que facilita bastante la manipulación, pues
hay que soltar 4 clips. Una vez restituida la carcasa,
simplemente presionando se coloca el patín.
En una máquina 2C las ruedas de ambos lados están aisladas
unas de otras; es por ello que al quitar los contactos
originales las ruedas de un lado del bogie modificado se quedan sin
conducir corriente alguna. Es aconsejable, en este caso,
situar el patín en el bogie con mas bandas de adherencia, ya que no van a hacer contacto. Así mismo, en el
otro bogie se mantienen los contactos originales,
cambiando el cable (rojo) de alimentación a un contacto
de masa. Así nos aseguramos el mayor número posible de
ruedas con contacto a los carriles de la vía. Es
imprescindible antes de pasar a instalar el decoder,
comprobar exhaustivamente con el polímetro que no existe
ninguna continuidad entre el patín y las ruedas. |
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4. Conexión del decoder.
En
principio elegí un LokPilot 2 de ESU, que ya viene con conector NEM y
presenta una gran variedad de ajustes para toda clase de
motores. En teoría, sólo hacía falta retirar la tapa del conector
en la loco, que hace posible su funcionamiento en analógico, y
enchufar el decoder. Hay que tener mucho cuidado en colocar el
conector en la posición adecuada, pues no tiene ningún seguro de
polaridad. La construcción del conector, en ambas partes, es
bastante pobre, no usándose material éstandar, simplemente un
pequeño trozo de placa con los pines soldados.
Una vez enchufado el LokPilot, y puesta la máquina en la vía, verifiqué que
respondía a las órdenes de la 6021. El decoder trae de fábrica
la dirección 03. Con los parámetros por defecto el arranque no
resultó nada suave, a veces incluso no llegaba a arrancar,
forzando el motor. El frenado progresivo resultaba
excesivamente largo. Decidí ajustar los parámetros del decoder
más tarde.
Al probar las luces, ví que no respondian. Una vez comprobado
que no había ningún cable suelto, verifiqué con el polímetro que
el cable correspondiente del decoder (blanco: delanteras,
amarillo: traseras) entregaba tensión respondiendo al control,
siendo el resultado positivo, por lo tanto el fallo no
estaba en el decoder.
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Me
pregunté si podría haber alguna diferencia en el funcionamiento para 2C y 3C en las
luces, cosa bastante improbable ya que, una vez instalado el decoder, el
funcionamiento es idéntico para ambos sistemas. No me quedó mas remedio que
levantar la placa de circuitos de la loco, y empezar a investigar. Para
ello me ayudé del polímetro y de una fuente de alimentación de 12 V. C.C.
Aplicando tensión a las resistencias limitadoras de los led's, estos se
iluminaban, confirmando su correcto funcionamiento. Siguiendo el
trayecto de las pistas de la placa, descubrí el fallo: el polo común de los leds's está conectado al pin correspondiente a F1 en el conector NEM del
decoder, estando el correspondiente al polo común sin conexión.
Intercambié estos cables, y las luces encendieron respondiendo
perfectamente al sentido de marcha.
¿Error de Trix o de ESU? ... |
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5. Cierre de la
locomotora.
Una vez realizada la conversión sólo me quedaba colocar el decoder
definitivamente en su sitio, organizar bien los cables y cerrar la
locomotora. El único sitio disponible para el decoder es debajo de la
placa, sobre la transmisión (sombreado en verde en la foto), sujetándolo
con cinta de doble cara.
Sin embargo la tarea de organizar los cables, sencilla en la mayoría de
los casos, supuso el mayor problema de este trabajo, llevando al extremo
de tener que volver a cablear completamente el sistema, a causa del poco
espacio disponible para alojar el exceso de cables. Asimismo la conexión
al conector NEM resultaba problemática, pues aunque la placa presenta
unos rebajes para pasar los cables, era casi imposible cerrar la
carcasa. Además desde el exterior, a través de las ventanillas de la
cabina se veía el conector, efecto bastante antiestético. Para mas
complicación, era casi imposible evitar que los cables rozaran con los
volantes de inercia. La única solución era eliminar el exceso de
longitud en los cables, y prescindir del conector NEM, eliminando los
contactos soldados a la placa y cableando de la manera mas directa
posible. También acorté los cables que conectan los dos testeros de
luces. En la foto de abajo se puede ver la posición del decoder y como hay menos
cables. Los cables sueltos de arriba son los de función que no se han
usado, a los que se les ha aislado la punta.

Una vez realizada esta
tarea, pude cerrar la locomotora, quedando lista para su configuración.
6. Programación.
El
manual del LokPilot 2, traducido excelentemente al castellano por
los Sres. Marcos y Viana, y proporcionado por Gotthard Trens, es
bastante completo, indicando todas las CV's necesarias para ajustar
óptimamente su funcionamiento. Las únicas que toqué en principio fueron
la dirección y las correspondientes a la compensación de carga, CV 54 y
CV 55, que de acuerdo al manual, y al tratarse de un motor Maxon
"coreless" (sin bobina), puse en 7 y 5 respectivamente, sin
obtener mejores resultados . También cambié los valores de la aceleración/frenado (CV's 3 y 4)
y velocidades
máxima y media (CV's 5 y 6), con idénticos resultados.
Para programar el decoder uso la Control Unit 6021, siguiendo el procedimiento que
también se explica en el manual del LokPilot. Este procedimiento es
bastante tedioso, ya que hay que anotar los valores que vayamos
introduciendo para saber por donde vamos, y dadas las diversas CV's a
ajustar, y que algunas repercuten en el comportamiento de otras, puede
llegar a ser bastante largo. Si vamos a usar decoders ESU habitualmente,
es muy recomendable el LokProgrammer, que permite su total configuración
desde nuestro PC, incluyendo a los mfx y LokSound.
7. Cambio de decoder:
Märklin 60760.
Simultáneamente
a la conversión de esta máquina estuve instalando los nuevos kits 60760
en un par de locos Märklin con motor de 3 polos y electrónica Delta.
Aburrido de probar una y otra vez la programación del LokPilot sustituí,
a modo de prueba, este por uno de los decoders incluídos en los kits de
Märklin.
Al ponerla en la vía de pruebas, pude comprobar que el comportamiento de
la MaK resultaba perfecto: arranque muy suave y progresivo, frenado
correcto, y muy buena estabilidad de marcha. Ante la aburrida
perspectiva de seguir cambiando CV's en el LokPilot, decidí dejar
el 60760 en esta máquina, dado su buen comportamiento, y reservar el
anterior junto con el motor de 5 polos del kit para futuras
digitalizaciones.
8.
Consideraciones finales.
-
El
problema del conector NEM.
Según la norma NEM 652, el conector mediano (8 pines)
sigue el siguiente esquema:
| 1 |
Motor derecha |
Via dcha./Patín |
8 |
| 2 |
Luz trasera |
Común
funciones |
7 |
| 3 |
N/C |
Luz delantera |
6 |
| 4 |
Vía
izq./Vías |
Motor derecha. |
5 |
El esquema de ESU (en el
manual), y el conector del decoder siguen la misma disposición. Sin embargo el conector
de TRIX tiene el común de funciones en la posición 3, que
aunque en la norma está sin conexión, normalmente
corresponde a la tecla de función F1.
- El exceso de cables.
Para una locomotora con tan alto grado de acabado, es
excesivo el cableado necesario para su funcionamiento, dado
el poco espacio disponible. Se podría haber condensado todo
el cableado clásico en una sola placa de circuito impreso.
Además el sistema de conexión del decodificador según NEM,
podría mejorarse en el futuro mediante conectores más
compactos y fiables. En el modelo de Märklin el decoder se
integra en la placa, lo que simplifica mucho el cableado.
- La programación del
LokPilot.
Este versátil decoder de ESU es muy apreciado por los
aficionados, dada su gran variedad de ajustes mediante sus
numerosas CV's. En este caso esta ventaja se tornó en
inconveniente, al resultar realmente complicado ajustar las
correspondientes al motor de un modo satisfactorio. Estas
CV's incluyen voltaje de arranque, aceleración, frenado,
velocidad máxima y media, referencia de control, parámetros
K e I y zona de influencia de la compensación de carga...
De acuerdo a la experiencia de algunos compañeros de
LCTM, ajustar estas variables es un proceso de prueba y
error que puede resultar realmente frustrante. Sería
interesante disponer para su consulta de una base datos
sobre los ajustes óptimos en cada tipo de motor.
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© 2006 Gerardo
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Märklin y Trix son marcas registradas de
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Märklin & Cie. GmbH
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